Automatizované otevírání formy vyfukovacího stroje na plasty
Show simple item record
dc.contributor.advisor |
Vašek, Vladimír
|
|
dc.contributor.author |
Oulehla, Roman
|
|
dc.date.accessioned |
2024-07-23T13:16:58Z |
|
dc.date.available |
2024-07-23T13:16:58Z |
|
dc.date.issued |
2023-12-08 |
|
dc.identifier |
Elektronický archiv Knihovny UTB |
|
dc.identifier.uri |
http://hdl.handle.net/10563/56615
|
|
dc.description.abstract |
Bakalářská práce se zabývá úpravou automatického otevírání vyfukovacího lisu na plasty a následného odběru dílu z formy za pomocí šestiosého, robotického manipulátoru. První část práce se zabývá teoretickým informacím z oblasti vyfukování plastů, robotizace a čidel. V části praktické je provedena analýza současného stavu automatického otevírání stroje Kautex KB250. Zjištění nedostatků a jejich vymezení. Následuje návrh bezpečněj-šího řešení a úprava programového řešení stroje a odebíracího robota ABB IRB6640. po-slední část je věnována ověření úpravy na reálné vyfukovací lince. |
|
dc.format |
57 |
|
dc.language.iso |
cs |
|
dc.publisher |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně |
|
dc.rights |
Bez omezení |
|
dc.subject |
vyfukovací lis
|
cs |
dc.subject |
robot
|
cs |
dc.subject |
čidlo
|
cs |
dc.subject |
PLC
|
cs |
dc.subject |
automatizace
|
cs |
dc.subject |
blow molding press
|
en |
dc.subject |
robot
|
en |
dc.subject |
sensor
|
en |
dc.subject |
PLC
|
en |
dc.subject |
automation
|
en |
dc.title |
Automatizované otevírání formy vyfukovacího stroje na plasty |
|
dc.title.alternative |
Automated Form Opening of a Plastic Blow Molding Machine |
|
dc.type |
bakalářská práce |
cs |
dc.contributor.referee |
Stoklásek, Pavel |
|
dc.date.accepted |
2024-06-11 |
|
dc.description.abstract-translated |
The bachelor's thesis deals with the modification of automatic opening of a blow mol-ding machine for plastics and subsequent removal of the part from the mold using a six-axis robotic manipulator. The first part of the thesis covers theoretical information rela-ted to plastic blow molding, robotics, and sensors. In the practical section, an analysis of the current state of the automatic opening process of the Kautex KB250 machine is per-formed. Identified deficiencies are defined, followed by a proposal for a safer solution and adjustments to the programming of the machine and the ABB IRB6640 removal ro-bot. The final part focuses on verifying the modifications on a real blow molding line. |
|
dc.description.department |
Ústav automatizace a řídicí techniky |
|
dc.thesis.degree-discipline |
Inteligentní systémy s roboty |
cs |
dc.thesis.degree-discipline |
Intelligent Systems with Robots |
en |
dc.thesis.degree-grantor |
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta aplikované informatiky |
cs |
dc.thesis.degree-grantor |
Tomas Bata University in Zlín. Faculty of Applied Informatics |
en |
dc.thesis.degree-name |
Bc. |
|
dc.thesis.degree-program |
Aplikovaná informatika v průmyslové automatizaci |
cs |
dc.thesis.degree-program |
Applied Informatics in Industrial Automation |
en |
dc.identifier.stag |
66377
|
|
dc.date.submitted |
2024-05-27 |
|
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
Show simple item record
Search DSpace
Browse
-
All of DSpace
-
This Collection
My Account